a、燃煤破碎加工產線生產效率低,產能不達標,怎么辦?
b、老舊破碎篩分設備,生產成本高、環保不達標,怎么辦?
c、傳統工藝技術,成品跑粗、過粉碎、粒級分布差,燃燒效率低,怎么辦?
2024年4月,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知,大力推動有色、建材、機械、鋼鐵等重點行業設備更新和技術改造,同時給予資金支持、稅收優惠、補貼、貼息等財稅金融政策保障。
抓住政策窗口期,選擇深湘機器產線技改升級服務,實現產線蛻變升級!
燃煤電廠技改案例分享
重慶華峰化工自備熱電廠燃煤細碎改造項目
該廠原采用四齒輥破碎機進行破碎,破碎出的燃煤中≥8mm占比20-25%,嚴重跑粗,遂決定進行技術改造以解決出料粒徑跑粗問題。
考慮到業主要求控制粒徑(≤8mm)的同時得保證產品粒徑得符合循環流化床鍋爐設計值,加之原料中含有30%煤矸石、外水15%。于是更換原有的四齒輥破碎機為深湘燃煤柱碎篩分一體機,深湘技術人員經過系列論證后,破碎后的煤粒度<8mm占比96.5%,D50=±1.5mm;灰渣含碳量從6.5%下降至3%,飛灰含碳量從原來的10.00%下降至6.50%;灰渣含碳量減少折算的熱效率提升3.15%,一年可省煤6.25萬噸,節約燃煤成本4377.31萬元。實現業主技改目標。
中機撫順熱電有限公司燃煤細碎改造項目
原先細碎采用2臺可逆錘式破碎機,生產的燃煤粒度偏粗,>10mm占比20-25%左右;設備經常出現堵塞悶機等故障,維修工作量巨大;爐渣含碳量高;鍋爐經常出現結焦。因此,客戶到深湘尋求解決方案。
實習考察并充分溝通后,深湘為業主定制了ZSJ600型燃煤柱碎篩分一體機,不僅解決了燃煤粒度偏粗的問題,將燃煤粒徑控制在<6mm;同時還解決了爐渣含碳量高的問題,提升了燃煤效率。經檢測,技改后的燃煤粒級分布佳(<6mm占比92.8%,d50=±1.5mm)、鍋爐不結焦,完全符合客戶需求甚至優于原定要求。
山西長治沁新能源熱電廠碎煤線改造項目
客戶原料為70%煙煤+30%煤矸石,要求最終產品規格為≤8mm。原采用環錘式篩破一體機在生產時8mm的物料超25%,成品達不到客戶要求。于是,希望深湘能進行診斷和技改升級。深湘技術人員深入了解后,對工藝流程做了微調,推薦將深湘燃煤柱碎篩分一體機置換環錘式篩破一體機。技改后,≤8m燃煤過篩率98%,業主非常滿意。
每一次成功的燃煤破碎生產線技改升級背后,都是深湘機器以深厚的行業積累、獨特的創新視角、前瞻的技術工藝和專業細致的服務理念為基礎,用更加專業、先進的解決方案助力客戶實現生產線的“新生”。
未來,深湘也將始終保持敏銳的市場洞察力,發掘客戶痛點、深耕工藝技術創新,幫助更多客戶破除發展瓶頸,持續推動燃煤破碎領域技術革新。